我公司自1994年开发氨纶包芯纱,1997年批量投产,目前已形成3万锭的生产能力,用氨纶包芯纱开发的织物无束缚感,无压迫感,无松驰感,另外,氨纶长丝在高温170℃以内弹性不会回缩,且包覆在棉纤维内的氨纶弹力织物可在180℃以上高温条件下加工,而竹节纱机织物经印染处理后布面竹节若隐若现,具有仿毛织物的风格,深受用户青睐。
1 设备改造
(1)以前所做氨纶包芯纱品种均在A512细纱机上纺制,但此细纱机牵伸传动为左右面双向分开传动,无法安装竹节纱装置,为此,决定在FA502机型上改造此品种。
(2)采用TL-5型竹节纱装置,在稳定前罗拉转速的同时,采用改变中后罗拉转速来达到出竹节的目的。为稳定产品质量,在前罗拉齿轮处加装一接近开关传感器,来控制前罗拉转速,因机械原因,在5%范围内波动时可通过伺服电机调节纱线重量不匀。
(3)由于FA502细纱机车头、车尾纱架立柱为双立柱,为加装氨纶丝导纱机构,将双立柱改为直径为38mm的单立柱,车尾立柱由于位置偏小,将双立柱纱架托座改造,在托座中心打一个22mm的孔,重新制作立柱芯子,经过受力测算证明,能够达到强度要求。
(4)FA502细纱机风筒直接抵到车头二墙板处,无法安装氨纶丝链轮托座,因此,在保留风筒观察口的前提下,将风筒截去32cm,重新焊接底盖。
(5) 在车头二墙板处打两个12mm的孔,确定氨纶丝托座宽度,安装托座,为方便前罗拉链条调节,使链轮滑座在水平方向可以自由调节。
(6)由于FA502与A512型细纱机长度不同,前期改造时用两节锯齿罗拉锯掉后再进行焊接,但是成本过高,另外,由于预牵伸罗拉弯曲允许限度应掌握在0.05mm以内,而焊接难度大,同心度不好掌握,所以,采用先制作一个直径为26mm的光面罗拉,然后以大套套接胶辊,使直径达到42mm,从而达到工艺要求的方案。
(7)根据TF18-118摇架手柄宽度重新加工定制了氨纶导丝轮的支架,使导丝轮与摇架过盈配合。
2 生产实践
(1)设备改造后,由于在棉纤维内包覆氨纶,原来使用的95-1型皮辊由于硬度较高而出现压不开、吐硬头现象,经过反复试验,对不同产地、不同型号、不同硬度的胶辊进行优选试验,最后选用WRC-965型胶辊(邵尔A65度),并配以1:8涂料,既解决了压不开现象,又杜绝了断头后缠花现象,且复磨周期达三个月以上,并且因该胶辊属于低硬度软胶辊,基纱条干水平比以前得以改善。
(2)通过采用炭素纤维上销,其几何形状稳定不变,且可以进行张力调节,避免产生胶圈松弛现象,杜绝了粗纱条打弯,纺纱质量相对金属上销有所提高。
(3)合理配置隔距块与钢丝圈。在配备隔距块与钢丝圈时,以基纱和竹节部分混合号数考虑,配备相对较小的隔距块及钢丝圈,钢丝圈截面以选用摩擦系数小、不损伤氨纶丝为准,从而保证成纱质量。
(4)由于FA502型细纱机采用的还是TF18-118型摇架,此摇架由于使用时间过长,压力不匀,使牵伸区握持力与牵伸力不相适应,造成竹节异常,因此,重新调整摇架压力,更换部分弹簧,就解决了异常竹节的问题。
(5)由于氨纶竹节纱竹节部分捻度小,氨纶丝不易包覆,实践过程中设专人定期调整导丝轮位置,使氨纶丝保持在须条位置,并配备了粗纱导纱钩,使粗纱导纱顺畅,发现不良机件及时处理更换。
(6)为了杜绝空心纱、双芯纱和断丝纱,管纱断头后不再接头,重新插空管,接头采用媒介纱,挡车工要经常巡回检查氨纶丝是否正常喂人,竹节是否正常,并建立职能人员随机检查记录制度。在机台车头处设一个记录本,职能人员随时检查纱线竹节情况并作记录。
3 结论
FA502型细纱机经改造以后,可以纺制5.83~7.28tex氨纶竹节纱,可纺有规律和无规律两种纱线,大幅度提高了产品附加值,可以以较小的投入获取较高的经济效益。