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结合PLC对X5032机床的变频调速改造

   日期:2008-10-30     来源:中国测控网     作者:管理员    

 前言

  变频调速及PLC控制技术常常应用于机床自动化控制系统中。由于系统控制过程较复杂,要求控制系统恒速可调可控,节能可靠,因此采用PLC与变频调速控制系统是最佳选择。这不仅可以大幅度节约电能,提高系统的自动化程度,而且使系统具有运行可靠稳定,结构简单,维修、维护、调整方便,经济实用易配置等优势,取代了传统的继电器控制系统。

  1 问题的提出

  X5032型立式升降台铣床是一种早期的立式铣床。机床的主轴传动系统由功率为7.5kw的电动机驱动,通过变速机构可以实现范围在30~1500 r/min的18种转速,是一种应用范围很广的机床。由于其使用过久,加之采用的是电器化控制,主传动系统的调速均采用多联齿轮离合器的方式,在实际加工过程中暴露出噪声大、起动传动不平稳、换速时冲击大等问题。鉴于实际需要和其寿命年限,需要对其进行小型化的改造。具体进行以下两点的改造:一是通过变频器实现主轴的调速;二是由于机床的传动部分许多电器元件已经老化,加上电器元件控制的本身的缺点,需通过PLC对控制部分进行改造。在X5032的改造中,变频器的控制是通过PLC来实现的,故采用PLC对整个机床的电气控制系统作相应的改造。

  2 调速改造方案的确定

  主轴转速的实现:电动机经弹性联轴器与1轴相连,通过7根轴及其齿轮将动力输出到立轴上,共有两个滑动的三联齿轮和一个双联齿轮,由变速机构以拨叉操纵,现在需要将其主轴机械传动部分进行简化,通过变频器控制异步电机来达到调速的目的。

  2.l 调速原理

  一般来说,异步电动机的转速可以通过改变电源频率达到调速的目的,而且变频调速具有调速范围大,平滑、稳定、效率高。操作简单,容易实现自动控制等优点。

  2.2 变频器的选择

  该铣床的主轴驱动电机采用的是异步电动机Y132M—4,额定功率为7.5 kw。由于变频器供给电动机是脉动电流,其脉动值比工频供电时要大。因此,须将变频器的容量留有适当的裕量。

  为了增加调速改造的安全性和可靠性,采用后一式来确定变频器的输出电流,并可适当减少变频器的容量,结合电动机的铭牌参数,选择了BPTS—E15型变频调速器。BPTS系列变频器采用数字PWM变频电路系统,控制参数由触摸式开关设定,并具有抗干扰保护措施。BPTSE15型变频调速器采用三相 380 V电压输人,频率精度可达 1 0.5,可满足该铣床的主轴加工要求精度;频率范围0.6~125 HZ,满足铣床的调速要求范围;并有过电压、欠电压、过电流、短路、失速等保护功能。

  2.3 分段调速频率的给定

  由于该铣床原有的调速装置是由一个手柄拨转18个位置控制4个电磁离合器来实现调速的,为了防止在改造后操作工人一时难以掌握,用户要求调节转速的操作方法尽可能不变。需采用拨档式操作手柄,加上该铣床还要进行较为复杂的程序控制,故可应用PLC结合变频器的多档转速功能来实现调速的目的,拨档SAZ可通过左右旋转达18个位置,通过控制外接电位器的输入,而形成不同档的输人频率,但同时应使各档的转速与改造前相同。

  2.4 电机的控制

  电机的正、反转和停止控制是通过按钮SF、SR来实现的,其由PLC进行控制,相应的梯形图如图所示。接触器Y000(KMI)用于接通变频器的电源,由按钮X001(SB)和X002(SB。)控制;继电器Y002(KA。)用于正转,由X003(ST)和X004(SF)控制;Y001用于反转,由X003(ST)和X005(SR)控制。正转和反转只有在变频器接通电源后才能进行,变频器只有在正、反转都不工作时才能切断电源。

  3 结论

  通过变频器对机床进行调速改造后,使得机床的转速控制简单可靠,而且冲击小、换速平缓、运行平稳可靠、自动化程度较高、便于推广。它大大简化了操作程序,具有操作简单的优点。某厂投人使用该改造后的机床后,工件批量生产的质量得到了保证,工作效率提高了3倍以上,加工成本大幅度下降,受到了大家欢迎。


 
  
  
  
  
 
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