1 前 言
担负济南钢铁集团总公司第二炼铁厂(简称济钢第二炼铁厂)铁水计量任务的机电结合轨道衡,由于使用年限长,机械传动部件如刀子、刀承、环子、限位等锈蚀严重,原生产厂已不再生产备件,计量精度无法保证,急需进行更新改造。但是,按传统的改造方法拆除机械传动杠杆、基础改造、基础养护、部件加工、设备安装、调试等需要停产一个多月,影响生产。为减轻机电轨道衡改造工期对生产的影响,对1台机电轨道衡进行了快速改造,以全新的思路设计了相当于混凝土基础的横梁,待停秤拆除旧秤后与原基础连接,使改造该台衡器的停秤时间由原来的30天减少到2天,大大提高了机电轨道衡的改造效率。
2 改造方案
2.1 基础改造
为使横梁和原基础牢固连接为一体,需在原基础外端设置新基础,新基础必须和原基础及基坑侧端联为一体,并设钢筋网。原基础外端及基坑端要铲出毛面,漏出原钢筋头,与新钢筋网联成整体。新基础上设计横梁连接板。安装时应预留连接板固定螺丝孔,然后进行一次灌浆,并调整单个连接板的水平度在1/500内。8处连接板相互高度允差小于3mm。再二次灌浆至要求。另外基坑下平面要用水泥抹平,设置坡度,并留有排水道。
2.2 横梁改造
横梁相当于不停秤情况下打造的混凝土基础,下方与新基础连接板相连,上方安装传感器,传感器下方的横梁平面受力同原基础板。该秤的最大称重150t,固定负荷包括:称重轨1.3t×2,中间承重梁1.866t×2,端承重架4.036t×2,传感器8台。因此,横梁承受的重量最小为20.525t。考虑冲击载荷等因素影响,最大受力定为30t。经过弯曲应力和剪切应力校核,决定采用型材工字钢焊接而成的箱体结构,横梁结构见图1。 两边用Q235钢板封口焊接,使抗弯和抗压能力大大增加。横梁的加工可以在不停秤的情况下事先按图纸要求进行,保证精度。待旧秤拆除后与新基础上连接板连接。
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图1 横梁结构示意图
2.3 整体结构改造
机械秤体由承重架、走台、纵、横向限位、承重轨、防爬轨、防爬架等组成(见图2)。原承重架一般由工字钢等焊接而成,机械强度高,可以满足使用要求,继续使用。但由机械秤改为全电子结构,安装传感器的部位需设置切口(释放应力)。原走台采用厚6mm的钢板,已锈蚀,且无花纹,决定全部换用厚8mm的花纹钢板。纵横向限位根据情况进行更换。控制单元配置日本AD4322A型称重显示仪表,30t双梁桥式压力称重传感器,方正AGP32M计算机及打印机。为了调试调整方便,8只传感器底部设计了调整机构,具有安装、调试方便、称台静止、速度快的优点。
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图2 轨道衡改造结构示意图
1 防爬轨 2 限位装置 3 传感器组Ⅰ 4 传感器组Ⅱ 5 接线盒 6 主梁 7 称重轨 8 横担组合
2.4 设备安装、调试、检定
(1)在不停秤情况下处理原基础,焊接网,安装新基础和连接板。按基础设计要求进行一、二次水泥灌浆,基础养护10~20天。(2)在停秤情况下拆除称重轨、称重架、原机械杠杆系统等。(3)安装调整横梁。(4)安装8只传感器。(5)吊装承重架,调整传感器。(6)电器、仪表、微机安装。(7)限位调整。(8)走台及走板的安装。(9)走线及接线盒安装。(10)调试和检定。
3 测试情况
对改造竣工的静态电子轨道衡进行了检定。型号:GCS-150,温度:25℃,分度值e(e=d)为20kg,标志:良好,使用条件:良好。
3.1 置零准确度
标准砝码值m(10e)为200kg;标准示值I为200kg;附加小砝码△m 为5kg;零点误差E0为5kg;最大允许误差mpe为±0.25e。
3.2 偏载测试
偏载测试结果见表1。
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表1 偏载测试结果 kg
注:E表示示值误差;Ec表示修正误差。
3.3 称量及鉴别力检定
称量及鉴别力检定结果见表2。
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表2 称量及鉴别力检定结果 kg
3.4 重复性检定
以75000kg标准砝码为例,考察了轨道衡检定结果的重复性,三次检定结果一致,Δm均为6,E均为4,mpe均为±30。各功能正常,器件防护良好。
检定结果为中准确度级合格。
4 应用情况
2002年5月31日该秤检定合格,2002年6月正式投入使用,两座高炉的铁水可同时计量,计量间隔由原来的20min延长到40min,既减少了劳动强度,又保证了数据的准确可靠,同时节省了运输维护时间。应用表明,称重速度快、性能稳定,减少了计量误差,提高了衡器精度,减少了计量异议及故障处理次数。各项技术指标符合要求。