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轮转机断纸故障检测

   日期:2005-12-07     来源:中国测控网     作者:管理员    

本厂一台上海产高斯轮转印刷机(WD-A),在使用过程中出现裁纸刀未动作而断纸的情况,结果纸缠绕在滚筒上,轧坏了橡皮布。
本厂另一台高斯印刷机(WS-A)曾出现过这样的情况:由于压缩空气的含水量过大、脏东西过多,使阀体与阀轴之间的摩擦力加大,造成电磁阀无动作。根据这样的经验,考虑可能是控制裁纸刀的电磁阀出现了问题。于是更换备用电磁阀,再次开机试验,但裁纸刀仍无动作,于是排除了这种可能性。
推断是电路方面的原因。印刷机断纸检测线路如图所示。当印刷速度达到8000张/小时以上时,断纸检测开始工作,即PLC(可编程控制器)Y17输出DC24V,继电器KM8吸合。一旦出现断纸故障,限位压脚SL落下,使继电器KM10吸合,通过KM10的常开触点使PLC的输入点X22得到DC24V,从而使机器紧急停车,不致轧坏橡皮布,但此时裁纸刀并未动作。只有当印刷速度超过2万张/小时,机器在紧急停车同时,才会驱动裁纸刀将纸裁断,即PLC的Y4输出DC24V,使KM9吸合,才能完成此项功能。
在印刷速度超过2万张/小时的情况下,使用万用表测量Y4点电压,虽然已是多次开机测试但均未输出DC24V,怀疑是PLC内部出了问题。因厂家未提供相应的PLC梯形图,无法再进一步检查,最初想放弃检修让厂家处理,但考虑到PLC的故障率较低,即使发生故障,大部分也是在其外围而不是内部。于是又开机测量Y4点电压,经过十几次开机测试后,终于有一次万用表显示了DC24V,由此判定是输出点接触不良。将PLC输出端子卸下,找到Y4的接插头部位,将两铜片靠近,再重新装好输出端子。开机测试,Y4输出DC24V恢复,裁纸刀又重新动作,从而故障排除。


 
  
  
  
  
 
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