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滤池自动控制系统的改造

   日期:2004-05-17     来源:中国测控网     作者:管理员    

(袁乃煜 盛莉 张建弟)

  地表水的处理一般需要经过加药混凝、沉淀、过滤、消毒等一系列工艺过程,最后由送水泵将合格的饮用水送入千家万户。其中过滤是制水工艺中一个非常重要的环节,过滤效果直接影响着出厂水水质。以石家庄市第八水厂为例,采用的是PLC控制的V型滤池,运行状态良好,但也存在着自动控制系统一旦出现故障,短时内即将导致滤池溢水甚至全厂停产,为此,我们在总结运行经验的基础上,提出了一套V型滤池控制系统故障应急解决方案。

  一、滤池的工艺及设备情况:

  我厂的滤池为V型滤池,分为两个组,每组8个滤池,单组最大处理能力16.5万m3/d,正常滤速10.2m3/m2h。单池过滤面积为84m2,中间由H渠分开,沙面上水深1.2m,滤料粒径0.9--1.3mm,厚1.4m。每个滤池共有6个气动阀门,分别是进水提板闸、反冲洗进水阀、反冲洗出水提板闸、反冲洗进气阀、排气阀、清水出水阀。源水经过沉淀池沉淀后,进入滤池,沉后水从进水槽经溢流堰通过进水提板闸进入H渠,再经沙层过滤后通过清水出水阀进入清水池(容积为4.26万m3)。为保证过滤效果,需要清洗滤池滤料,工艺称为反冲洗,滤池的反冲洗依靠时间设定和水头损失来决定,反冲洗分为排水、水冲、气水混冲、表面扫洗、充水五个步骤,由PLC分别控制反冲洗进水阀、反冲洗出水提板闸、反冲洗进气阀、排气阀、清水出水阀、进水提板闸及反冲洗泵、鼓风机等完成整个反冲洗过程。
  滤站气动阀门气源由Champion公司的空气压缩机提供。气体从进气口经空气过滤器进入工作区经油气分离器、冷却器、前气水分离器、干燥器、后气水分离器进入储气罐用于驱动阀门。储气罐容积为1.9M3,设计压力为0.65—0.8兆帕。滤池清水出水阀是Keyston蝶阀;气动执行机构的气缸直径0.2m,行程0.3m,容积0.018m3,设计压力0.6兆帕;阀门定位器型号为F793 6100,它为电控气动定位器(即电气转换器),由电流信号驱动,4mA对应蝶阀0%,20mA对应100%。

  滤池采用集散控制系统,共有8个子PLC,4个为一组,组成两个环网,每个PLC分别由电源模块、中央处理器、通讯接口、输入模块、输出模块等组成。每个子PLC控制两个滤池的过滤,由滤站控制室内的PLC3控制滤池反冲洗,通过总线网将所有生产数据会集到中控室PLC5,进行数据汇总、分析操作。子PLC通过模拟输出模块输出4-20mA信号,控制清水出水阀的开度,控制滤池滤速,维持滤池水位恒定。

  二、存在问题

  通过总结四年的运行经验,我们发现滤站自动控制系统易发生如下故障:

  1、子PLC模拟量输出模块故障。
  2、电源故障。
  3、通讯故障。
  4、PLC处理器故障。
  分析上述几种故障,将出现:PLC的CPU停止工作、没有模拟量信号输出、程序停止运行、通讯瘫痪等现象,最终结果是导致相关滤池甚至所有滤池停止运行,并且由于清水出水阀是由电流信号驱动,没有电信号阀门将自动关闭,从而在十几分钟内引起滤池溢水,即使迅速按规程关闭进厂水,也需要约半小时的时间,仍难以避免滤池溢水,这将直接导致水厂停产,造成巨大的经济损失。

  三、解决方案

  V型滤池控制系统一旦发生故障,为避免滤池溢水首先应考虑沉后水的流—向。如果打开反冲洗提板闸,将水排入泥区,泥区有效容积560M3,5分钟以内将导致泥区溢水,最好的流向应当是清水池,按我厂额定日产水30万M3,清水池剩余容积为2万M3计算,沉后水经滤池过滤后仍可运行1.6小时,这是正常的工艺走向。因此,解决气动清水出水阀动力和控制信号是问题的关键,这样既能避免溢水,又能保证滤池的过滤。
  另外,我厂储气罐可以在停电时为所有的气动阀门提供60分钟以上正常工作压力,我们为此,提出了为每一组滤池增设一套清水出水阀备用控制器的改造方案。我们所设计的清水出水阀备用控制器,能够为清水出水阀提供一个4—20mA电流信号,即保证阀门的控制信号。这样就为抢修赢得了宝贵时间。

  四、备用控制器工作原理

  滤池清水出水阀备用控制器包括自带备用电源及指示的信号发生器(电路见图1)和自动—手动切换开关(接线见图2)两个部分。
  信号发生器包括:备用电源、开度指示、限流电阻、电位计等。备用电源用来提供电流,电位计用于调节电流输出,电流表显示输出信号0—20mA, 0mA表示PLC控制或控制器故障,4—20mA对应阀门0—100%的输出。
  手动-自动切换开关部分包括:220AC继电器(K1)、自动。手动切换开关(K2)、6V稳压二极管(R)。将子PLC的模拟输出控制线与继电器的常开触点相连,备用控制器与继电器常闭触点相连。在系统正常运行的情况下,继电器K1的220V线圈电源接通,常开触点闭合,备用控制器断开,使其不影响原有控制系统,由子PLC程序控制清水出水阀开度。当滤池发生停电故障时,继电器K1的220V线圈电源失电,常闭触点闭合,备用控制器将自动启动;当滤池若非停电,而是发生其它故障时,控制器不能自动启动,这时可手动将K2断开启动该备用控制器系统,由备用清水出水阀控制器来人工调节清水出水阀开度。这样就可以保证滤池在各种故障情况下的正常运行。

  五、备用控制器的安装维护

  该系统的安装十分简便(见图2),具体步骤如下:
  1、断开子PLC柜电源;
  2、将原有模拟量输出模块控制线接到继电器K1的5—8脚;
  3、将继电器K1的9—12脚接到清水出水阀;
  4、将继电器K1的1—4脚接到备用电源l一4脚;
  5、再将模块的220V控制电源通过开关K2接到K1的13、14脚,即完成接线工作;
  6、将备用电源平放在子PLC柜内。
  安装完毕后,需要做如下检测和调试:
  1、首先调节备用电源旋钮,测量其电流值,观察清水出水阀开度;
  2、再将子PLC柜上电,通过子PLC程序控制清水出水阀开度,检测本系统是否对原有系统有影响;
  3、将K2断开,选择备用控制器控制清水出水阀,检测手动控制是否灵活。
  以上均无问题,说明控制器安装正确,可以将滤池投入自动过滤。这样即可保证滤池的正常过滤,又能在滤池发生故障时保证不停产的情况下等待维修,避免事故的进一步扩展。
  该系统在维护方面也十分简便:
  1、每月将清水出水阀备用控制器手动投入运行一次,观察控制器操作是否灵活,是否有电流信号输出。如果没有信号,应及时更换3节9V干电池,检查电器元件。
  2、每三个月更换一次干电池。

  六、系统评价

  这套控制器的设计思想是在气动执行机构的基础上,为保障生产、赢得维修时间而设计的,它具有成本低廉、体积小巧、安装维护简便、安全实用等特点。通过一段时间的试运行,效果良好。特别是今年春节期间,该系统在停电时发挥了重要作用,为水厂的安全生产和连续运行提供了保证。
  另外,还可以将本设计进一步改造,加入一套清水出水阀控制信号侦测系统,在控制信号低于4mA时启动该系统,再引入滤池液位信号,加入PID控制装置实现清水出水阀开度的自动控制。这样,在PLC控制系统出现故障时,该系统也可保证滤池的自动过滤。避免故障的进一步扩展,为维修提供时间。
  V型滤池是在当前地表水处理中选用较多的一种快滤池,它的运行状况良好,控制系统和设备也基本相似,因此我们设计的这套清水出水阀备用控制器系统是原PLC控制系统的进一步完善,在全国同类水厂中具有重要的推广应用价值。

  材料表:
  备用电源:3节9V干电池
  开度指示:2块0-20mA电流表
  限流电阻:2个1.2kΩ电阻
  电位计:2个7KΩ电阻





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