一、B2010A龙门刨床工况概述
龙门刨床是机械化自动化程度很高的大型机床。龙门刨床的动力及控制回路比较复杂,尤其是刨床工作台主拖动系统完全依靠电气自动化控制来执行的。B2010A龙门刨床的主拖动采用最初50年代的A-G-M调速系统,即电机扩大机---直流发电机---直流电动机组系统。如图一所示。采用机械速比2:1和电气调速范围为10:1的机电联合调速系统。
龙门刨床对电力拖动的技术要求---龙门刨床是频繁往复运动的生产机械,它的工作方式为循环方式。前进行程是切削行程;后退行程是不作切削的,只让工作台驶回为下一步切削作准备。运动示意图如图二所示。实际工作中为了提高劳动生产效率,轻载后退的速度要大于前进切削速度。由于不同的金属材料和不同的加工工艺,必须要求控制系统具备:
工作台主拖动具有比较宽的调速范围和较硬的机械特性;
工作台前进切削和后退的过程中运行平稳,不振荡,速度能单独地作无级调整,无须停车;
运行方向的改变要迅速、平滑、冲击力小、动作反应快;
在低速范围内切削力基本保持恒定状态,静差度小于3%;
前进与后退行程的末尾工作台自动减速,反向准确;
传动效率高,耗电量小;
控制系统简单,可靠安全,易于维修保养;
如图二中,ab段(约12-15米/分)为刀具慢速切入工件,而后增加到可调速CD段进行前进切削,之后运行到设定行程开始减速为ef段,再经过换向行程控制,工作台由前进减速迅速制动并快速反向运行可调hi速度段后退,再后退至减速换向切换到前进行程。形成一个循环工作周期。
以上简略叙述B2010A直流拖动系统过程,有助于对它的性能特点和工作情况能进步了解。
二、龙门刨床拖动系统的演变
1.原系统存在的主要缺陷
我们知道龙门刨床这种A-G-M调速系统,它具有占地面积大、噪声污染严重、尤其交流电动机拖动发电机浪费电能很严重。从工作情况来看,直流电动机的功率并没有得到充分利用,并且维护保养较困难。目前许多在使用该系统工作的厂家都在想办法解决以上问题。
2.演变
从70年代至目前有极少部分采用晶闸管---直流电动机机组(V-M调速系统)。该系统低速时损耗大、功率因数低、对电网污染严重,而使用的还是直流电动机,维护保养困难的问题还是没有解决。
3.飞跃
随着科技进步,在电力电子技术和微电子技术方面有了飞速发展,以及矢量控制技术的完善,使得变频调速技术日新月异,并且变频调速发展空间愈加宽广,涉及领域之多,其优越性为众所周知。为此广大科技工作者致力于交流变频调速技术的应用,龙门刨床的拖动方式在向变频调速的方向转移,国外已有很多成功应用的实例。
三、EMERSON变频器应用在B2010A龙门刨床上
1、选型
根据前述龙门刨床直流拖动系统工作要求,对于取代直流拖动并超越直流拖动的交流变频调速来说,选择高性能可靠矢量型的变频器尤其关键。通过查阅有关资料及请教有关资深学者(对此深表感谢),加之深入了解国内外同类变频器,反复比较论证,我们从性价比上选择了美国EMERSON公司出产的高性能矢量控制变频器---TD3000系列产品。TD3000系列变频器在性能上完全符合B2010A型龙门刨床拖动系统的要求。它通过对交流电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行;而且我们还采用了有速度传感器PG反馈矢量控制方式。根据我们在实际应用中确实感到TD3000矢量控制变频器稳定可靠,对于象龙门刨床这种从安全可靠性要求很高的大型设备,选用该矢量控制型变频器非常合适。TD3000系列变频器是美国EMERSON公司自主开发生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。具有电机参数自动调谐、零伺服控制、速度控制和转矩控制在线切换、转速跟踪、内置PLC、内置PID控制器、编码器和给定及反馈信号断线监测、掉载保护、内置PG接口、故障信号追忆、28种故障监控、丰富的I/O端子和多达十种的速度设定方式,能满足各类负荷对传动控制的要求。TD3000系列变频器的优越性能主要体现在:
有速度传感器矢量控制,调速范围为1:1000,稳态控制精度0.05%;
低频启动转矩10-100rpm时,200%额定转矩;
启动预励磁,加快矢量控制快速响应;
动态转矩响应小于150ms;
零伺服锁定功能,可以保持零速时150%的转矩输出;
可靠的转矩限定,防止频繁跳闸;
功能丰富的对话式操作面板,全系列LCD+LED显示中英文可选;
参数的上传拷贝和下传复写功能;
功能强大的后台调试监控软件,可通过内置RS485接口组网监控。
电机、变频系统选型:
1)主拖动:55KW交流变频电机,TD3000-4T0750G变频器;
2)垂直刀架:1.5KW交流电机,TD1000-4T0022G变频器;
3)左刀架:1.5KW交流电机,TD1000-4T0022G变频器;
4)右刀架:1.5KW交流电机,TD1000-4T0022G变频器
5)主拖动制动单元:两台TDB-4C01-0300制动单元,两只10Ω、10KW制动电阻。
2. 控制原理
(1) 工作台主拖动用EMERSON TD3000变频器驱动变频调速电机,电机为中科院研制生产。该电机采用AUTOCAD辅助设计,充分考虑了正弦脉宽调制技术和矢量控制变频器的特点,低频时转速平稳,无爬行现象,恒力矩调速范围宽,代替A-G-M系统机组实现无级调速。由于我们针对的山东煤矿莱芜机械厂B2010A型龙门刨床,机械上基本上不动,没有增加铣削功能,如果横梁垂直刀架机械刚性足,可以在机械上改造,配刨、铣变速箱来实现铣削功能。通过调试实现了机械刨削速度范围3-80米/分,无级调速;速度还可降至1米/分左右,进行磨削加工。
(2) 工作台换向采用制动单元及制动电阻,制动速度快,从应用来看,TD3000变频器在频繁换向过程中速度降低快,动力制动迅速,由于换向时工作时间短,为抑制泵升电压,采用了制动电阻进行能量释放。
(3) 电气控制系统采用由我们莱芜凤普自控有限公司自行研制的XH-120PLC可编程控制器来实现对主拖动变频器及整个机床的电气控制。优点是控功能强、速度快、易维护、便于改变程序。并且根据工艺情况编制故障,面板显示运行状态、查找故障点简单。
(4) 工作台的减速、换向控制采用龙门刨床高可靠性电子组合开关,无机械磨损、寿命长、无故障工作时间在一万小时以上,全密封、无维修、可防止使用中铁屑引起误动作。
3、龙门刨床简要电气.控制框图 (如图三)
四、EMERSON变频器的特性应用
我们在调试变频器过程中,重点针对工作台频繁换向、快速响应等问题对于变频器参数作了调整,仅举几例加以说明。
1、注意变频器与电机的自调谐过程:在选择矢量控制方式第一次运行前,一定要进行电机的自动调谐工作,以便获得被控电机的准确电气参数。这种过程相当于对负载电动机自动地进行一次“等效电路参数测定实验” ,力求达到精确矢量控制。
2、避免爬行:我们知道由于加工切削量不同、 工件重量不等、行程不一、高速运行等严重恶劣条件造成在运动中工作台惯性大,势必会在减速与反向过程中会向原方向作一定距离的惯性运动。所以认真调整TD3000变频器的有关参数,一定要准确控制加减速时间及制动的投入方式,否则将会出现越位等故障。
3、换向运行的快速响应:应用TD3000变频器在工作台拖动换向上要精心调整转速调节器,使之适应工作要求,当比例增益P和积分时间I参数选取不当时,可能会在系统中产生振荡或产生减速过电压故障。这一点需要根据实际情况来调整。
4、使电机获得更好的起动性能:我们在调试过程中,将电机预励磁功能参数作了调整,起动方式、起动频率、正反转死区、脉冲编码器等参数作了调整,使之具有更好的响应速度。
五.应用情况及效果
根据应用,我们可以得出如下比较:
1.工作方式:
在B2010A改造前,工作时,直流发电机组一直处于运行状态,特别是在工作间隙、测量工件时等,白白消耗大量的空载能量。改造后,龙门刨床只是在工作台运动时才消耗能量,并且在轻载时变频器自动节能。
2.进线电流:
在改造前,大刨切削45号钢坯时,吃刀深度10 mm,进刀量为1 mm,检测进线电流为50A。
改造后,同样加工条件下,进线电流仅为15.5A。
3.环境改善:
改造前,发电机组工作时噪音严重,可达80dB。
改造后,检测噪音为70dB,大大改善了工作环境,利于操作工人的身心健康。
4.占地面积:
改造前,机组占地面积大,现在改造后仅为原来的10%。
5.机床维修:
改造前,机床维修量大,并且难以修理,特别是励磁发电机不发电故障。
改造后,由于变频器控制柜集中,基本上不出大的故障。
6.机床运行:
改造前,由于原B2010A机床年久失修,各处性能大不如最初,换向惯性大。
改造后,采用了先进的矢量控制,从性能、稳定性上超过原来,换向惯性小,反向快速响应。
7.节电效益:
测量进线,按有功功率来算,每天二班倒,工作15小时,每月平均生产26天,电费成本在0.7元,全年可节约电费73500.34元,仅此一项一年左右时间即可收回投资。