火力发电厂锅炉引风机是锅炉助燃的主要部分,将锅炉燃烧产生的高温烟气经静电除尘器、烟囱排出。在锅炉燃烧负荷变化时,为保证炉堂负压、烟气氧量及相应汽温、汽压,需要及时的调整吸风量。以前锅炉引风机采用调整引风机档板,形成档板两侧风压差,造成节流损失。引风机在设计选型时要考虑留有各种裕量,选型结果普通遍偏大,采用挡板节流调节,能量损失很大,特别是在机组低负荷运行时,其入口调节挡板开度很小,引风机所消耗的电功率大部分将被风门节流而消耗掉。同时风机档板执行机构为大力矩电动执行机构,故障较多,风机自动率较低。
随着交流变频调速技术的高速发展,以及新型电力电子器件如绝缘栅双极晶体管(IGBT)、集成门极换向晶闸管(IGCT)等的出现,计算机技术的发展和新型的控制理论(如矢量控制技术、直接转矩控制技术)的应用,高压变频器(国外称之为中压变频器)也得到了快速发展。在电厂的应用已相当普遍,节能效果及控制水平已被电力系统所认识。
三门峡华阳发电有限责任公司现有装机容量为2×300MW,锅炉均采用东方锅炉厂生主的DG1025/18.2-Ⅱ6型锅炉,该公司2#炉于1997年2月投产。为了降低锅炉引风机的电耗,2000年11月,由我公司对2#炉的A、B两台引风机进行了电机变频调速装置改造,采用美国罗宾康完美无谐波高压变频器,风机的控制方式由原来的风门调节变为电机变频调速调节。
设备基础数据
引风机型号:Y4-2*73-No28.5F 制造厂:沈阳鼓风机厂
风量:1083000m3/h 风压:4350Pa
转速:740r/min
介质温度:134℃ 介质密度:0.86kg/m3
电机型号:YKkW-800-3-8
工频额定功率:2000kW 工频额定电流:238.3A
工频额定电压:6000V 工频额定转速:746r/min
变频器1600kW/6.3kV
输入电压:6300V 输入频率:50Hz
输出电压:0~50Hz 额定功率:1600kW
额定工况效率:96%
本次变频改造前后,由河南电力试验研究所对2#炉的两台引风机的性能进行了全面测试,以定量了解引风机电机变频改造后的节能效果。以下是该试验的最终数据。
从以上数据分析可以看出,工频运行时,引风机风门调节运行的总功耗随机组组负荷的增加而缓慢增加,机组负荷由150MW升至300MW,引风机总功耗大约由2000kW升至2600kW。变频运行时,引风机调节运行的总功耗随机组负荷的增加而增加相对较快,机组负荷由150MW升至300MW,引风机总功耗大约由500kW升至2000kW,由此可见节能效果非常明显。特别是机组低负荷运行时,引风机变频调节方式运行,节能达76%。由于机组调峰十分频繁,经常在低负荷下运行,因此,变频器使用后,引风机的节电效果是十分可观的。
高压变频对引风机改造后,具有下述优点:
1. 节能效果明显,显著提高了机组运行的经济性。
2. 电机启动时,转速从零匀速提升,启动电流很小,电机内部磁通变化平稳,对提高电机寿命有很大好处。
3. 电机启动时,对电源冲击很小,有利于厂用电源的安全供电。
4. 能进行无级调速,调速范围广,且调速精度高,适用性强